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堿性印染廢水中壬基酚聚氧乙烯醚去除技術(shù)
堿性印染廢水中壬基酚聚氧乙烯醚去除技術(shù)
生活污水和天然水體中NPEO的去除和降解一直是相關(guān)研究的主體,而厭氧、好氧環(huán)境下NPEO的微生物降解途徑則是研究的核心.作為水體中NPEO的另一個(gè)重要來源——工業(yè)廢水,NPEO的分布和去除則一直缺乏相應(yīng)的研究.工業(yè)廢水中NPEO如何降解?其惡劣水質(zhì)對(duì)NPEO微生物降解的影響如何?現(xiàn)有工業(yè)廢水處理工藝在NPEO去除過程中效果怎樣?本研究試圖通過這些問題的回答,就如何控制工業(yè)廢水NP污染提出建議。
1 引言
壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)和可調(diào)的親水親油平衡值(HLB)在多種工業(yè)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用.隨著分子中環(huán)氧乙烷(EO)加成數(shù)的增加,NPEO從親油(加成數(shù)1~3)向親水性(加成數(shù)7以上)變化,可制備成乳化劑、潤(rùn)濕劑、洗滌劑、增溶劑等不同用途的印染助劑,成為印染行業(yè)中*的一種添加劑。
pH做為基本的污水指標(biāo),勢(shì)必成為供求的熱點(diǎn),這對(duì)廣大的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個(gè)重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,必將為中國的環(huán)保事業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。我們美國BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,測(cè)試準(zhǔn)確,廣泛應(yīng)用于各級(jí)環(huán)保污水監(jiān)測(cè)以及污水處理過程。
NPEO由NP和環(huán)氧乙烷聚合生成,進(jìn)入環(huán)境后通過多種途徑轉(zhuǎn)化成NP、NP(1~3)EO和NP(1~3)EC,這些物質(zhì)由于具有一定的雌激素效應(yīng),會(huì)對(duì)水體生物產(chǎn)生一定的影響.因此,各國環(huán)境機(jī)構(gòu)及行業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛限定了其在各類產(chǎn)品中的使用。
牛仔布生產(chǎn)過程中,除了使用到的印染助劑需要添加NPEO外,*的漂洗過程也大量使用添加了NPEO的高效復(fù)配洗滌劑,其排放的廢水中NP和NPEO濃度遠(yuǎn)大于其他印染廢水.因此,研究該類廢水中NPEO在常規(guī)印染廢水處理流程下的轉(zhuǎn)化具有更重要的實(shí)際意義.基于此,本文通過靜態(tài)和動(dòng)態(tài)連續(xù)降解實(shí)驗(yàn),揭示壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)在堿性牛仔布印染廢水中的去除規(guī)律.
2 實(shí)驗(yàn)部分
2.1 模擬牛仔布印染廢水
牛仔布混合廢水來自生產(chǎn)過程中的多個(gè)環(huán)節(jié),其中,漿染、印染和漂洗廢水排放量較大,絲光工藝水量小.由于靛藍(lán)和硫化黑染料使用過程需要加堿,漿染、印染排水pH一般較高,絲光工藝排水堿性更強(qiáng).因此,盡管漂洗廢水量大且接近中性,但廢水混合后的pH值通常會(huì)大于11。
本實(shí)驗(yàn)原水模擬牛仔布印染混合廢水,平均COD為600~700 mg ˙ L-1,由蔗糖(0.64 g ˙ L-1)和其他營養(yǎng)成分組成,硫化黑和靛藍(lán)兩種染料投加量分別為0.13 g ˙ L-1和0.032 g ˙ L-1,通過添加氫氧化鈉(約0.034 g ˙ L-1)保持廢水pH值在9~11之間;另外,還添加保險(xiǎn)粉(Na2S2O4,0.038 g ˙ L-1)、小蘇打(NaHCO3,0.08 g ˙ L-1)、硫化鈉(Na2S,0.13 g ˙ L-1)等印染加工過程中常用的助劑.實(shí)驗(yàn)用NPEO采用工業(yè)級(jí)TX-10,投加量為6.25~12.5 mg ˙ L-1.
2.2 實(shí)驗(yàn)過程
實(shí)驗(yàn)分3個(gè)階段:①一階段批式實(shí)驗(yàn),考查厭氧環(huán)境不同pH條件下,NPEO的降解產(chǎn)物和降解效率;②第二階段批式實(shí)驗(yàn),考查好氧環(huán)境不同pH條件下,NPEO的降解產(chǎn)物和降解效率;③第三階段模擬印染廢水處理工藝,考查連續(xù)處理中NPEO的降解產(chǎn)物和降解效率.
一階段批式實(shí)驗(yàn)采用6個(gè)30 L容器,分為3組,每組2個(gè).各組pH值通過投加氫氧化鈉分別設(shè)定為9.0、9.6和10.2.馴化時(shí)植入6 L生活污水處理廠剩余污泥和20 L人工印染配水,每隔2~3 h加氫氧化鈉以維持初始pH值,每日厭氧攪拌處理8 h,靜置后撇除處理水,次日投入原水重復(fù)實(shí)驗(yàn),直至系統(tǒng)COD處理效果穩(wěn)定完成馴化.采樣階段系統(tǒng)按原方案繼續(xù)運(yùn)行,每天分別在反應(yīng)6 h和8 h后采樣,連續(xù)6~8 d.水樣200 mL,投加甲醇和硫酸抑制微生物反應(yīng),置于低溫冰箱冷藏保存,次日進(jìn)行目標(biāo)物測(cè)定.
第二階段所用裝置及馴化和采樣過程與一階段類似.除攪拌器外,裝置增加曝氣設(shè)備以維持混合液中溶解氧濃度為4 mg ˙ L-1,原水pH值設(shè)定為4.5、7.5和9.6.采樣時(shí)間為反應(yīng)后3、6及8 h.
第三階段連續(xù)實(shí)驗(yàn)在平行的兩套模擬設(shè)備中進(jìn)行,設(shè)備配置相同(圖 1).水解酸化池采用厭氧折板反應(yīng)器,池底保留污泥層,水流上升段增設(shè)填料,馴化后填料上附著污泥.活性污泥曝氣池單元出水經(jīng)豎流沉淀池泥水分離后排出,沉淀污泥經(jīng)蠕動(dòng)泵回到曝氣池前端,剩余污泥據(jù)累積量不定期排出。
進(jìn)水堿性設(shè)定pH值11,其他成分同前兩階段配水,各段水力停留時(shí)間如下:厭氧水解段9.6 h,好氧曝氣段12.7 h,沉淀段3.84 h.采樣點(diǎn)設(shè)置在原水進(jìn)水點(diǎn)、水解酸化出水口和末端出水口.經(jīng)過一個(gè)多月馴化,出水常規(guī)指標(biāo)達(dá)到印染排水水質(zhì)要求,此后連續(xù)采樣檢測(cè)7 d。